2016年3月9日星期三

軸承鋼棒材研發出新技術



  AISI52100軸承鋼碳含量為1%,鉻含量1。5%,通常培林以球化退火或軟化退火狀態供貨。球化退火狀態的材料顯微組織,非常適合於像鑽孔和切削這樣的機械加工。事實上,帶有球狀碳化物、連續分布的鐵素體組織,對於此類鋼種來說,具有最好的延展性。這種組織可確保在軸承元件經過最終硬化處理後,獲得適中的硬度和良好的抗疲勞破壞性能。經過這種熱處理後的硬度標准值應為200HB。當鋼材以軟化退火狀態供貨時,其硬度應高於200HB,以便順利完成剪切,而不會產生裂紋和降低剪切刀具使用壽命。球化退火工藝用時較長,成為生產成本最高的一種退火工藝。其原因包括:①整個退火時間較長;②大量的棒材捆搬運輸送作業,造成較多的時間損失;③由於氧化鐵皮生成而造成材料損失;④存在表面脫碳現像;⑤需要在退火後進行棒材矯直。

  通過試驗表明,等溫形成的一種不可分解的珠光體或貝氏體組織,可在退火過程中形成一種更快、而且更均勻的碳化物球化過程。為縮短退火時間,應形成一種組織,它能夠縮短擴散距離,從而更有利於促進碳化物球化過程。這種組織應該是一種最細小致密的組織,可通過快速冷卻,或者在低溫條件的等溫轉變來形成。試驗研究的主要目的是完善軋制工藝,確定冷卻路徑和退火工藝,而不需要材料的任何中間存放。

  第一次試驗軋制用坯料是由連鑄機生產的200mm×160mm矩形坯,冷卻到室溫後,再冷裝到步進梁式加熱爐內。

  只有當精軋溫度降低到720℃時,晶粒大小才軸承有明顯變化。現在來說在較低溫度軋制,並在冷床上空冷的棒材,材料表現出較高的硬度。其主要原因很可能與珠光體晶粒細化有關。考慮到進入ONA退火室的目標溫度為450℃~500℃,晶粒細化有助於獲得細小致密的貝氏體組織,因此將這一溫度確定為RSB減徑定徑軋制機組標准精軋溫度。

  第二次試驗在RSB減徑定徑軋制機組選擇處於中間值的精軋溫度,然後在棒材進入冷床之前,由DQS直接淬火系統進行快速冷卻。這就是確保在細化晶粒的同時,獲得較高硬度值的保證條件。

  試驗結果

  在試驗過程中,選擇了不同的熱處理工藝進行試驗。試驗的首要目標是獲得一種可接受的球化組織,其硬度低於200HB,擁有規則分布的碳化物,而不是呈任何厚片狀或殘余薄片狀分布的碳化物。

  考慮到合金鋼種的整個範圍,為了確陶瓷軸承保晶粒得到顯著細化,給定了與精軋機總壓下量密切相關的溫度範圍。對於碳鋼、C-Mn鋼和C-Cr鋼,720℃~800℃的溫度範圍(當碳含量降低時,溫度相應提高)應該是一個最佳值。此時,要求最小斷面收縮率應達到25%。可以肯定的是,應變率將影響再結晶過程和溫度升高。此時應盡可能提高軋制速度,從而增大應變率;而最大軋制道次數則是增加壓下量的限制因素。

  至於ONA退火室設定溫度如何選擇,其目標是最大限度地縮短獲得所需顯微組織的熱處理時間。對於含鉻軸承鋼來說,提高退火溫度並不能總是保證能夠縮短熱處理時間。因為有可能產生粗大的碳化物顆粒,而且最終組織會出現一種非均勻的碳化物分布。重要的是在退火初期,要擁有許多成核位置,而碳化物則出現在小而分散的多個地方。

  各種組織的最終HB硬度,變化似乎並不太大。這是因為存在這樣一個事實,所有分析樣本的球化率,總是高於80%,只有某些轉變組織沒有經過充塑膠軸承分細化的情況除外。

  目前,已經開發一套完整的AISI52100不鏽鋼熱處理工藝,以完善直接從軋機開始的球化退火。精軋溫度、等溫轉變啟始溫度,以及退火溫度和時間等工藝參數均得到優化,從而使材料內部組織的球化率大於80%,而最終硬度則低於220HB。ONA退火室目前已投入到實際生產中,用於等溫退火和回火,從而使整個熱處理周期縮短到只用2個小時,而且在材料硬度和碳化物分布方面,均得到令人滿意的結果。

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